欢迎您访问博革咨询官网!博革咨询是中国首家整合精益生产/六西格玛/流程再造的咨询公司,专注于提供 精益生产、6S现场管理、TPM设备管理、精益工厂布局、专业目视化、精益供应链、精益研发、六西格玛管理、智能制造等综合性问题解决方案并负责落地实施。
全国咨询热线:021-62373515、157-2153-3189
一、项目背景介绍
某医疗器械股份有限公司是一家上市的医疗器械领域内的领头企业,自有百年品牌。专注于医疗器械的研发、生产、包装、销售的现代化企业。它目前已形成跨区域的管理架构,在苏州等多地建有多个生产基地。它一直保持着健康、稳定、快速的增长,近五年平均增长率均超过40%,在2016年销售额达到50亿人民币,现已成为医疗器械领域内的龙头企业。
博革咨询从2015年开始为这家公司的全资子公司提供咨询服务。
为了对客户信息的保密对所有关键数据进行了处理,敬请理解。
二、项目改善步骤/方法/内容
1、改善现状及问题分析
2、项目改善—实施规划
3、自动排针机
3个历程,全部实现,历时2年,第一个阶段到第二个阶段用时半年。第二阶段到第三阶段用时1年,第三阶段到第四阶段用时半年。从第一阶段到第四阶段人员节约22人。
4、现场人员效率提升
机械上针,边角易刮伤针柄铜丝 ==》 真空吸附式自动上针使用圆孔真空吸附减少对针柄损伤
机械上针,针尖刮在挡板上损伤针尖 ==》 真空吸附式自动上针取消挡板,杜绝针尖损伤
5、自动装盒机
由于产品更换尺寸难度较大,针对2寸产品进行调试,一开始由许多的问题,经过半年的改造和磨合最终完工。
6、冲字改热印
7、自动放泡棉
三、项目实施成果及效益分析
1、研发设计自动排针机
研发与外加工:
外加工制作自动排针机25台,每台报价26000-27000元,研发费用10万,投资合计:75万元。
成果分析:
第一阶段由原来的2人排针,改为1人排针,每5台排针机加一个加针人员,由原来2*25=50人---25+5=30人,减少20人。
第二阶段将5人加针人员改为3人配送物料到机台,机台操作人员自己加针,减少人员2人。
本项目共节约人员22人,预计22*7万/年=154万。
投资第一年内收益154万-75万=79万-配件12.5万=66.5万。
2、引进自动装盒机
实施成果:
改掉包装盒式样,产品升级,新包装替代老包装。引进自动装盒机一台,由每人一台机包装,变为2人三台机包装。设备价格16万,包材改版费用1万。
效益分析 :
员工劳动强度降低,使用机器替代人工
减少人员1人,7万/年,16万+1万=17万元/7万元=2.5年
3、冲字改热印
实施成果:
将产品上的图章信息由原来的冲字,改为加热热印字的方式,提升产品竞争力,减少客户投诉。
降低设备减速机的损坏频率,由一年换两次降为三年换一次。
效益分析 :
原来25台机每年需要更换约30个减速机,每个800块,费用24000元,投入一个热印机成本6500元左右,25台约第7年产生盈利。
图章不容易堵塞,清理图章的时间减少10分钟/天。
维修时间减少由原来的每年1小时,变为平均每年10分钟。
4、自动放泡棉
实施成果:
放泡棉产品,由原来机器插泡棉1人,产量8000件/8小时,人工放泡棉2人放泡棉。改为自动放泡棉机自动放泡棉,产品结构更改,包材无变化,更换模具费用,模具费用7000元/件,自动泡棉机46000元/台,淘汰设备一台。
效益分析 :
五台设备模具费投入0.7*5=3.5万,泡棉机投入4.6*5=23万;共计26.5万
人员节约每台机1个人,以及插泡棉人员1人,共计人员减少6人,人员成本节约6*7=42万元,淘汰设备一台;
结论:半年多收回成本,第一年度节约成本15.5万元
END
作者:博革咨询
苏州矿山机械领军企业精益改善优秀成果展现
博革于2021年10月正式与苏州创力达成合作,签署精益布局项目,旨在全面改造升级齿轮车间,历时4个月完成前期规划,另根据规划项目历时1年改造完成,现新车间已经投入使用,并且达到预期目标。 /news/4855.html
博革携手江东金具设备制造,精益咨询管理改善促生产
江东金具决定与上海博革咨询达成协议:由上海博革咨询为江东金具进行工厂布局规划和目视化设计工作。项目定位为打造绝缘子行业国内领先、行业标杆的智能化、自动化灯塔工厂。 /news/4866.html
国内PPE行业领军企业赛立特园区精益布局
博革自2022年起为赛立特提供精益管理服务,助力企业搭建精益管理体系,推动精益化管理落地见效,从而全面转型升级,提升企业竞争力。本次项目从2024年10月进驻,经过调研分析,围绕园区整布局 /news/4864.html