博革标杆案例
一、公司介绍
公司简介
这是领先的消费家电及暖通空调系统全球性企业,提供多元化的产品种类,包括空调、冰箱、洗衣机、厨房家电、及各类小型家电。它1968年成立于中国广东,迄今已建立全球平台,拥有约200家子公司及9个战略业务单位。2015年,集团进入福布斯全球企业500强。同年,财富中国500强榜单中排名第32位,位居家电行业第一。
案例背景:
博革咨询从2010年开始为这家集团公司提供精益生产的咨询服务,本案例展示的是其中家用空调事业部,它的生产基地在顺德、广州、芜湖、武汉、邯郸等地。
调研时间:2012年06月
除顺德总部外,在广州、芜湖、武汉、邯郸等地建有生产基地,高层希望通过引进外部力量建立顺德和广州精益示范工厂,系统的提升精益制造技术水平。
通过建立精益管理系统,固化改善效果并实现5地工厂资源协同;
为此,客户家用空调提出了精益系统方面的改善要求,并希望获得有经验的咨询公司的帮助,帮助企业首先解决以下几个方面的问题:
公司KPI绩效提升 关键核心管理指标达成
精益管理系统建立 敏捷化信息系统的完善
培养一批精益 改善专家
前期精益改善的 成果得以延续
二、项目调研开展
1、项目调研范围
顺德工厂内外机的生产VSM系统与改善机会
广州工厂内外机的生产VSM系统与改善机会
顺德及广州工厂的物流管理系统与改善机会
管理层与执行层的调查反馈
2、项目调研流程
- 内外机生产VSM流程诊断→主要设备SMED诊断→设备停机诊断→主要流程工时诊断→工序库存诊断→工序制程数据诊断
3、顺德工厂内外机的生产VSM系统现状与改善机会
1. 转换时间10min-20min,与其它的流程不匹配,有优化的空间
2. 上线率低,仅为82.%
3.高冲与穿片的库存有1.2天,无FIFO管控
4.经测算当天高冲设备的OEE值为77%
长U:
1.经测算当天长U设备的OEE值为75%
胀管:总六十
1.经测算当天的胀管的OEE值为:63.1%
2.上线率为70%
配管车间

配管车间:
1. 总体车间4个主要流程都为独立的批量生产,无流线生产
2. 库存多,并且无FIFO管理
3.高冲与穿片的库存有1.2天,无FIFO管控
4.经测算当天高冲设备的OEE值为77%
总装车间

总装车间:
1. 最新的产品工艺文件与现场不一致
2.标准工时系统需要完善
3.现场平衡率为64.7%,处于比较低的状态

内机车间:
1. 生产计划为典型的推动式计划
2.各车间库存水平无标准
3.内机各主要流程设计产能很不平衡(如图)
4.各流程车间的运输批量无标准
4、广州工厂内外机的生产VSM系统现状与改善机会

内机所有车间:
1. 生产计划为典型的推动式计划;
2.烘干至氦检线流程之间无安全库存;
3.多数半制品库存区域没有做到FIFO管控;
4.氦检线与总装线产能不匹配(产能分别为180:200);
5.标准工时系统需要完善;
6.TPM需要改善(如叉车等);
7.氦检线平衡率为:73.3%;
产线平衡率:
高冲:
1. 当日OEE值为73.52%
2.转换时间比较长,有较大的改善空间
3.当日上线率为:85%
5、顺德及广州工厂的物流管理系统现状与改善方向
物流效率分析:直间比
物流效率分析:停线时间

物流效率分析:问题汇总

内部物流体系未整合优化

外部物流体系未改善

缺乏变革组织及管理

现场诊断问题—设备保养
说明:
现场诊断问题—人员技能培训

现场诊断问题—SOP

现场诊断问题—可视化管理

现场诊断问题—线平衡

6、顺德工厂家用空调(内机)-未来状态图

7、顺德工厂110外机未来价值流图
8、广州家用空调事业部(内机)-价值流图(未来)
9、广州工厂35W外机未来价值流图

价值流图改善效益评估(1.5年)
除此之外,
- 由于生产计划下达 点的减少和取消了现场仓库,可以节省间接人力预计达到3人;
- 通过生产布局重新布置,创建连续流,可以节省物流搬运的人力预计2人;
- 通过焦点改善活动还可以提升一次通过率和降低材料的报废,降低品质成本;
- 通过在制品的减少和生产布局的调整预计可以节约50%的仓库面积(线边仓库和半成品仓库)
- 更重要的是通过提升PCE,大幅度的缩短了交期,快速的响应了客户的需求!
价值流图改进计划-顺德工厂(内机预想方案)
顺德工厂(内机预想方案)
除此之外,
- 由于库存的降低,减少了中间的周转仓库,可以节省间接人力预计达到5人;
- 仓库面积可节省约1/3仓库面积
- 更重要的是通过提升PCE,大幅度的缩短了交期,快速的响应了客户的需求!
10、管理层与执行层的调查反馈

结论:员工和管理人员在“积极性” “管理风格” 方面认同感和满意度最差, 全员“改进导向”比较强烈,说明大家希望变革。

公司的效率水平:
大部分的执行层认为公司的管理水平一般,有一半的管理层认为公司的管理水平一般。

公司的效率改进幅度:
大部分的管理层和员工都认为公司的效率改进幅度可达到 ,说明管理层对目前的
效率不满意,希望得到大幅提升。

二、项目成果与感想
1.项目预取得的效果:
2.项目调研感想
“如果你不能发现问题,那你一定是不称职的管理者,发现问题你还不能迅速把产品开发时间减半、订货时间减少70%、生产周期缩减90%,那你一定是哪儿做错了”。因此,通过系统调研是为了发现组织管理、物流系统、车间工艺流存在问题,确定改善的方向和目标、进行形成改善方案路径;为了缩短生产周期,降低在制品、提升效率、降低人力而进行系统的科学分析,以DMCIA为用,通工序间改善、着力实现生产周期优化、打破班组间壁垒,再造生产组织,整合优化物流体系实施一个流生产。
实现一个流生产的目的是降低在制品库存,使生产中存在的浪费现象暴露出来,并不断排除,使成本下降,而任何一个问题都会阻碍一个流生产方式的顺利进行。顺德广州工厂计划通过两方面措施来实现:一是要在没有库存的前提下,实现在必要的时刻得到必要的零件,为使各种零件生产和供应同步,统一生产节拍,车间利用作业组合票和偏差调查表工具,发现问题点,并进行整改,着力消除工序内浪费;二是提高过程能力,着力解决排故时间长、信息交流不通畅、工艺纪律差等这些问题,实现作业标准化。
生产线的升级解决了孤岛式批量生产的方式,实现了一线流生产模式,遵循精益生产思想,通过按节拍生产、连续流生产、培养多能工、使用自働化工装等方式,逐步实现对原有生产模式的升级改造。确保最终实现预期目标。
工程机械集团供公司精益管理战略案例
在项目落地过程中,博革咨询按照系统诊断、试点推行、树立标杆、快速复制,IT固化、系统评价、能力内化等七个步骤对集团公司下属的17个子公司进行推进。 /news/4878.html
某线束工厂装配车间连续流生产线规划案例分享
生产线的升级解决了孤岛式批量生产的方式,实现了连续流生产模式,在线库存金额从60万降为10万,在制品从50000件降至5000件。车间在建设连续流生产方式时,遵循精益生产思想,通过连续流生产 /news/4876.html
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自精益生产开展以来,原小库房存余的各型液压胶管共计2118根,通过统计、甄别、核减,现已消耗938根,核减率达到了44.3%,预计节约成本14万元。 /news/4875.html