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某电气工厂产线设计与布局规划案例分享
来源/作者:博革 发布时间:2025-01-15 11:37:06 浏览次数:

一、项目背景介绍:

 

 公司是中国低压电器领域的领先企业,现拥有3家自有工厂,2家合资工厂。在中国拥有1500名员工,技术研发团队80人,其中博士研究生5人,硕士研究生12人,本科生63人。公司于2005年建立起国内同行业中少有的10kA短路分断实验室,并先后成为德国莱茵TUV集团和荷兰DEKRA(KEMA)公司的合作实验室。

产品通过国内、国际多个体系认证,所研发和生产的低压电器产品出口全球120多个国家和地区。

 

二、项目现状


1. 生产线效率低下,作业人员过多,窝工现象严重

2. 物流路线混乱,在制品大量堆积,现场脏乱差

3. 原始简单的手工作业模式,波动性大,无法保持保量进行生产

4. 工序不平衡,异常多发

5. 整体效率与个别效率不分,生产无序

6. 员工技能单一,无标准作业可遵循,无节拍生产意识

三、规划实施

01

生产线构建

(1) 需求目标,节拍设定

(2) PQ/PR分析

(3) ECRS法动作分析

(4) 流程分析,工序调整,平衡率改善

(5) 工序作业台设计

(6)  U型产线设计

(图一:作业台设计)

对作业重新分配、工序平衡后,依据所需实现功能重新设置工作台的长宽高,设计新的精益工作台

(图二: U型产线设计)

参照产品工艺流程,新的作业台,构建连续流的U型生产线

02

车间布局优化设计

(1) 参照新的U型生产线,及生产节拍,规划产能需求,确定生产线数量

(2) 按生产需求,确定车间功能区域需求

(3) 确定大物流,确定生产线规划方向

(4) 车间整体规划实施

图三、车间布局优化设计)

 

四、方案实施

         ​

  

 

 

五、实施成果

1. 实际生产使用面积下降48%,WIP下降87%;

2. UPPH由5台/人时提升为7.3台/人时,生产效率提升46%;

3. 产品一次合格率平均提升至96%以上;

4. 直接生产成本节省约320万元/年

 

 

六、过程改善个案分享

1、铰链压装改善

2、自动螺丝机导入

3、铜轴承防漏工装改善