某装备制造集团股份有限公司2003年成立,是一家专业从事煤矿防突钻探高端装备生产制造的企业。在煤矿防突钻探装备研发、制造方面的实力居于国内领先行列。主要生产产品有:智能矿山设备、矿山机械、建筑工程用机械、液压和气压动力机械及元件等。
根据工厂的产品的产品族分析,工厂钻机类产品的销量占产品的80%以上。
120钻机是其典型产品,120钻机由履带总成 、底板总成 、回旋机构、支地 、动力机构、油箱、立柱、大盘、斜撑、导轨、回转器、夹持器等几大部分组成。
在竞争激烈的市场环境下,为了满足客户个性化需求,整车装配允许车架总成的生产周期非常短,因此,在以往的生产过程中,须保持较高的库存量才能满足总装需求,这使得工厂的资金占用量一直居高不下。但是,在公司推行精益和智能制造的背景下,面对短交期,如何减少资金占用,成为我们迫切需要解决的一大问题。
1.生产效率低
生产布置考虑不全面,布局不合理,导致实际生产效率低
2物流不顺畅
没有把基本物流模式和生产区域划分进行合理化分析,物流运行不顺畅。
3.交付不及时
生产项目计划不合理,生产线断点多,跟进落实困难,导致交付不及时。
4,质量无保障
生产布局没有从从硬件布局上预防错误,产品的搬运多,对产品的外观划伤没有进行充分的预防。导致整体质量无保障。
根据现状调查和分析,博革咨询认为,打造一个流的生产方式,降低J成本金额,核心工作是要缩短生产周期、降低中间再制品。重新设计新的生产线,是改变达到这一目标的治标又治本的好方法。
平衡率=【单件标准时间总和÷(瓶颈时间X工位总数)】×100%==2630 ÷(720X15)X100%=24.35%。
生产节拍:240分钟/台
根据ECRS原则对装配工序进行调整。提高产线平衡率
改善后生产线平衡率:
平衡率=【单件标准时间总和÷(瓶颈时间X工位总数)】×100%== 2320 ÷(300X11)X100%=70.30%
生产节拍:120分钟/台。
优点:
1.按照节拍生产线布置
2.提高生产线平衡率
3.按照生产节拍进行生产。
说明:
1. 零件都由仓库进行管理,包含所有的机加件、焊接件、钣金件,都应先入库,后领出库;
2. 所有物料均以物料车形式流转;
3.生产线投产应提前一天锁定第二天的生产订单,并在前一天中午前保证物料齐套,如物料不齐套就不安排该订单(部装件如齐套可先进行部装件的预装)
4.领料方式改成各工序单台配料方式,保证物料齐套率生产。单台投产,每1.5小时投一次料。
5. 生产线按照节拍生产,人员变化的时候做好替补,确保生产节拍正常。
“如果你不能迅速把产品开发时间减半、订货时间减少70%、生产周期缩减90%,那你一定是哪儿做错了”。因此,为了缩短生产周期,车间以组建生产线、工序间改善为抓手,着力实现生产周期优化。通过打破班组间壁垒,再造生产组织,整合4个班组到1个班组,将10个生产工序拉成新的生产线,降低产线瓶颈工序时间,消除过程等待浪费。产线重组消除了从下料到装配搬运浪费,单件周转距离从480米减少至150米,周转次数由6次降为1次,断点9个降为2个,生产周期从48小时降至4小时。
实现一个流生产的目的是降低在制品库存,使生产中存在的浪费现象暴露出来,并不断排除,使成本下降,而任何一个问题都会阻碍一个流生产方式的顺利进行。车间通过两方面措施来实现:一是要在没有库存的前提下,实现在必要的时刻得到必要的零件,为使各种零件生产和供应同步,统一生产节拍,车间利用作业组合票和偏差调查表工具,共发现问题点51项,并进行整改,着力消除工序内浪费;二是提高过程能力,着力解决排故时间长、信息交流不通畅、工艺纪律差等这些问题,实现作业标准化,课题累计完成改善15项。
生产线的升级解决了孤岛式批量生产的方式,实现了一线流生产模式,库存金额从50万降为10万,在制品从1700件降至200件。车间在建设一个流生产方式时,遵循精益生产思想,还通过按节拍生产、连续流生产、培养多能工、使用自働化工装等方式,逐步实现对原有生产模式的升级改造。项目取得了较好的效果。